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氯氣真空泵高溫對策
一、真空泵高溫的原因分析。
1.電機功率大,工作電流大,發熱量大。
2.風機葉片數量少,產生的風量小。
3.風機轉速低,風壓低,風量小。
4.真空泵電機的母線電壓為380V。由于電纜壓降和負載分布不均,電機實際增加的電壓僅為365V,電壓低導致運行電流大。
5.電機上有灰塵、油污,降低了散熱能力。
二、真空泵高溫對策。
電機功率。速度與真空泵相匹配,不能更改。風扇安裝在電機主軸上,電機轉速決定風扇轉速,不能更換。雖然增加風扇葉片的數量可以發揮一定的作用,但在葉片數量增加后,動態平衡并不容易找到,如找到不好,會導致電機振動增加。
1.將原風扇罩加長40cm,并安裝與風扇罩直徑相同的軸流風扇。軸流風機電機功率為850W,轉速為1489r/min,電壓為380V。保留原來的風扇。軸流風機設置另一個電源控制,軸流風機與主電機之間沒有聯鎖。真空泵啟動后,及時啟動軸流風機,真空泵停運后30分鐘停運軸流風機,使主電機完全冷卻;
2.定期清除電機上的灰塵,保持電機散熱器清潔,增加其散熱能力;
3.將真空泵所在線電壓調整為400V。
三、真空泵的高溫效果。
1.在相同的環境溫度和負載電流下,由于軸流風機轉速高,風壓和風量大,冷卻效果大大提高,主電機溫度下降12℃。夏天,主電機的溫度不再超過極限。
2.主電機絕緣老化速度減慢,使用壽命延長。
3.軸流風機可以人工控制,主電機停運后,軸流風機仍能運轉,可使主電機完全冷卻。
4.電壓調整后,隔膜泵運行電流降至210A,熱值相對降低。
5.盡量平衡兩段母線的負荷分配,防止某段母線因負荷過重而導致電壓過度下降。